ZJ-400羅茨真空泵的設計改進
針對某公司引進并國產(chǎn)化的ZJ-400型羅茨真空泵出現(xiàn)的問題,進行調(diào)查、分析后,對該泵的轉(zhuǎn)子結構及型線進行改進設計,并制定相應加工工藝,實用后取得明顯的效果,提高了該泵移植的可靠性和使用性能。
1、羅茨真空泵現(xiàn)場出現(xiàn)問題分析
日產(chǎn)吸引罐車僅在鋼廠管道輸送粉劑發(fā)生故障檢修時,才臨時作為輸送粉狀石灰、砂狀焦炭用車,而某鋼鐵公司卻作為常用車使用,這使羅茨真空泵長期處于常載狀態(tài),而且吸引罐車的羅茨真空泵處于管道濾網(wǎng)粗濾、粉袋細濾全密封狀態(tài)下工作,故其承受的吸引壓力遠比常規(guī)工作狀態(tài)下大,這是原機設計時未曾考慮的,也是該泵在現(xiàn)場使用中出現(xiàn)故障的主要原因;其次還存在轉(zhuǎn)子毛坯的縮松現(xiàn)象、齒輪與轉(zhuǎn)子的錐度配合面稍差等設計、工藝問題。經(jīng)真空技術網(wǎng)(203scouts.com)的技術人員現(xiàn)場調(diào)查分析,其主要問題如下面所示。
轉(zhuǎn)子咬死:1、轉(zhuǎn)子配合處間隙不夠,或型線誤差大造成兩轉(zhuǎn)子嚙合位置間隙不一;2、外部粉塵大量進入,污垢沉積,導致內(nèi)腔脹死;3、總裝時內(nèi)腔未洗凈,平面擦傷。
齒輪脫落:1、設計上裝配壓裝行程偏小,致使過盈量偏低;2、轉(zhuǎn)子上的齒輪錐面配合不好,貼合面未達80%以上;3、振動太大,使其松脫;4、齒面粗糙度、精度達不到圖樣要求,在高轉(zhuǎn)速下產(chǎn)生周期性沖擊。
工作溫度高(近100℃):1、采用的漸開線型線與原機不合,在齒頂與齒底嚙合時干涉比原機嚴重,造成壓力升高較大,是熱源所在;2、轉(zhuǎn)子不平衡,造成軸承溫度升高;3)軸承潤滑狀況較差。
振動大:1、軸承精度不夠;2、動平衡差;3、裝配不妥,造成變形。
風量不足:1、轉(zhuǎn)子漸開線加工誤差大;2、間隙太大,氣體返流量增大。
2、改進措施
2.1、轉(zhuǎn)子型線改進
1)原轉(zhuǎn)子型線圖形及坐標尺寸見圖1、表2。圖中A 2B 基準指轉(zhuǎn)子兩端公共基準軸線。
圖1 原轉(zhuǎn)子型線圖
2)改進后轉(zhuǎn)子型線圖形及坐標尺寸見圖2、表3。改進后的轉(zhuǎn)子型線比原轉(zhuǎn)子型線的頂部圓滑、寬大 ,根據(jù)熱力學的觀點,改進后的型線熱量不易積聚,不易形成熱源,運轉(zhuǎn)較平穩(wěn)。改進項目如表3所示。
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3、改進設計結果分析
1)按60kW 動力計算, 最小過盈量為12.26μm(理論)最小實際過盈量為27.38μm,其壓裝行程為1.37mm,最大過盈量為92μm (理論) ,最大實際過盈量為107μm,其最大壓裝行程為4.6mm。
2)在最大過盈量時其抗拉,抗壓強度均低于屈服強度,故上述計算結果符合要求。總圖可按壓裝行程為4 要求進行。
3)本計算改用熱壓(原采用油壓) ,且增加過盈量近一倍,故改錐度1∶30為1∶50,結合強度更可靠。
4)齒輪加工改滾、剃工藝為滾、磨工藝,減小了徑向跳動量,提高了齒面質(zhì)量及精度,降低了周期性沖擊。為降低工作溫度除上述的型線改進能降溫外,提高軸承精度,改普通軸承為精度較高軸承,改進軸承潤滑脂的耐高溫性能,采用日產(chǎn)高溫脂代替國產(chǎn)的高速脂,提高動平衡的精度等同樣是改善工作溫度。
4、結語
1)經(jīng)以上的改進措施在2臺羅茨真空泵上試驗,未出現(xiàn)齒輪脫落與轉(zhuǎn)子咬死的現(xiàn)象,振動大和工作溫度高的現(xiàn)象也稍有改善,風量亦有提高。實踐證明,實際使用效果與上述的理論分析基本一致。
2)羅茨真空泵工作氛圍是在高速、高溫、高載荷、長時間連續(xù)運轉(zhuǎn)等惡劣工況工作,想進一步提高耐久性及可靠性,建議對泵整體進行重新設計或重新選型。此外,在改善工作介質(zhì)的清潔度方面也應尋求更好的改進辦法,如采用可靠性更好的濾網(wǎng),嚴格規(guī)定更換濾網(wǎng)時間,保持泵內(nèi)腔的清潔,以提高羅茨真空泵的使用壽命。