氯堿廠鈦泵密封改造總結(jié)
本文介紹了離子膜法燒堿系統(tǒng)部分軟填料密封鈦泵存在問題及對其成功進(jìn)行機(jī)械密封改造的總結(jié)。
唐山三友氯堿有限責(zé)任公司是于2004 年開工設(shè)計(jì),并連續(xù)多年進(jìn)行擴(kuò)建改造,現(xiàn)已達(dá)年產(chǎn)30 萬噸燒堿規(guī)模。在項(xiàng)目設(shè)計(jì)安裝之初,大部分鹽水泵及氯水泵均選用了軟填料密封形式的鈦泵,鈦是具有強(qiáng)烈鈍化傾向的金屬,在空氣中和氧化性或中性水溶液中能迅速生成一層穩(wěn)定的氧化性保護(hù)膜,具有優(yōu)異的耐腐蝕性。但是在長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行中,泵存在泄漏量大,更換填料頻繁等多種問題,且由于泵本身結(jié)構(gòu)原因,更換填料時(shí)需將泵體拆出,大大加重了檢修人員的工作量。為解決此問題,對現(xiàn)有填料密封的鈦泵進(jìn)行改造,改為泄漏量小的機(jī)械密封,經(jīng)過改造取得了較好的效果。
1、鹽水泵、氯水泵存在問題
由于鹽水及氯水都有較強(qiáng)的腐蝕性,且氯水具有強(qiáng)氧化性,在泵選材時(shí)過流部件選擇了較強(qiáng)抗腐蝕性的鈦材。泵軸密封采用價(jià)格便宜容易維護(hù)的軟填料密封。
1.1、填料密封存在的問題
1) 填料密封在運(yùn)行時(shí)泄露量較小,但停機(jī)后泄漏量增大;2)泵連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),會(huì)引起填料過熱,達(dá)到一定溫度填料會(huì)冒煙,致使填料和軸套磨損嚴(yán)重;3)由于泵本身結(jié)構(gòu)原因,不拆卸泵體的情況下很難將填料全部更換,基本上更換填料全部采用拆卸泵體的方法,大大的增加了檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。4)由于氯水泄漏危害性較大,應(yīng)保證不泄露,所以需經(jīng)常壓緊填料,增加了軸套的磨損,使設(shè)備維修費(fèi)用增加。填料泵需用冷卻水(純水) 冷卻,一般都排入地溝,增加了泵的運(yùn)行成本。
1.2、填料密封泄漏的危害
1) 鹽水的泄露不僅浪費(fèi)原料,還對泵體及基礎(chǔ)腐蝕,污染環(huán)境;
2) 氯水泄漏,腐蝕泵體及基礎(chǔ),氯氣揮發(fā)出后影響職工的身體健康;
3) 頻繁檢修影響生產(chǎn)穩(wěn)定,加大檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
1.3、泄漏原因分析
1)由于泵有副葉輪在運(yùn)行時(shí)可以有效的減少泄漏量,但泵停下時(shí),填料密封失效而造成大量泄漏;2)由于填料與軸套摩擦嚴(yán)重,造成密封腔溫度過高。
2、填料密封改造方法
由于機(jī)械密封比軟填料密封可靠性強(qiáng),泄漏量小,使用壽命長,針對鹽水易結(jié)晶及氯水有毒有害的特點(diǎn),考慮將軟填料密封改為雙端面集裝式機(jī)械密封。
2.1、機(jī)封改造
對此類型鈦泵改造,需對原泵結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)加工,如圖1 為鈦泵原后蓋圖和改造后的后蓋圖。原鈦泵后蓋圖如圖1(a)原泵殼截面圖,改造后的泵后蓋圖如圖1(b)加工后泵殼截面圖。
a 原泵殼截面圖b 加工后泵殼截面圖
圖1 泵殼改造示意圖
為了節(jié)約成本,充分利用原有后蓋,對泵的后蓋進(jìn)行加工后利用原泵蓋的螺栓孔來固定機(jī)械密封。
注:泵蓋上的螺栓孔用于固定冷卻水夾套。
2.2、雙端面集裝式機(jī)械密封圖
如圖2:
a 雙端面機(jī)械密封結(jié)構(gòu)示意圖b 改造機(jī)封后組裝圖
圖2 機(jī)封改造后組裝示意圖
由于鹽水易結(jié)晶,氯水有強(qiáng)氧化性,采用雙端面機(jī)械密封,密封腔內(nèi)通過生產(chǎn)水冷卻,使密封腔與泵內(nèi)介質(zhì)隔離,有效的保護(hù)了摩擦副及彈性元件,延長了機(jī)械密封的使用壽命。
由于后蓋及機(jī)封本身或存在加工誤差,及安裝中出現(xiàn)偏差,為保證機(jī)械密封摩擦副相對位置的固定,選用雙軸套結(jié)構(gòu),通過調(diào)整軸套軸向墊片厚度壓緊軸套,使軸和軸套及機(jī)封同步。
表1
通過上表1 可以看出機(jī)械密封的運(yùn)行成本明顯低于填料密封,且實(shí)際運(yùn)行中,由于要保證泄漏量最小,需要頻繁緊固填料壓蓋,增加了勞動(dòng)強(qiáng)度,加快軸套的磨損。軟填料的更換期間對生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行造成影響。機(jī)械密封優(yōu)勢明顯。
3、總結(jié)
雖然機(jī)械密封一次投入比較高,但是改造后的機(jī)封運(yùn)行1 年后,運(yùn)行狀況良好,未發(fā)生泄露,節(jié)省了檢修費(fèi)用。并且改造后防止了有害物質(zhì)的泄露,改善了現(xiàn)場環(huán)境,并降低了檢修工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了運(yùn)行成本。