水環(huán)泵吸排氣孔的位置對泵性能的影響
本文通過技改項目,理論上闡述了水環(huán)泵臨界壓縮比的概念及其對泵性能的影響,分析了水環(huán)泵吸排氣孔面積及開口位置與壓縮比值的關(guān)系。當泵的運行工況超過臨界壓縮比后,如何通過修改內(nèi)部結(jié)構(gòu)將泵氣流損失降低到最小以及泵的性能達到最優(yōu),對今后項目應(yīng)用和系統(tǒng)改造具有重要參考意義。
水環(huán)泵作為一種變?nèi)菔綒怏w輸送設(shè)備,既能作為真空泵抽除氣體使系統(tǒng)獲得負壓,又能作為壓縮機壓縮氣體從而使系統(tǒng)得到正壓,但無論是作為真空泵還是壓縮機,其內(nèi)部水環(huán)發(fā)生容積變化實現(xiàn)吸排氣的原理是一樣的,因此對于水環(huán)泵不同狀態(tài)下的做功,基本可以統(tǒng)一劃分成幾個階段來做研究。平圓盤式水環(huán)泵的工作原理是利用葉輪偏心的安裝在泵體內(nèi),葉輪旋轉(zhuǎn)將泵腔內(nèi)的水甩向四周,在泵腔內(nèi)形成不等厚的水環(huán),由水環(huán)、相鄰的葉片形成交替變化的空間來完成吸排氣作用。氣體輸送的通道是設(shè)計在平圓盤上的大小月牙形空間,但它們的作用不僅僅是“通道”,吸排氣孔開口大小及位置對泵性能的影響是非常明顯的。
1、概述
內(nèi)蒙古某化工企業(yè)單體回收項目中使用水環(huán)壓縮機一臺,設(shè)備剛開始運行時單泵抽送作業(yè)為間歇運行,水環(huán)壓縮機設(shè)計參數(shù)為進氣壓力0.25MPa (G)、排氣壓力0.4MPa (G)、輸送氣體量15Nm3/min 左右。后因公司擴產(chǎn),反應(yīng)釜由原先的1 個增加為2 個,間歇運行改為連續(xù)進料,輸送氣量明顯增加,進排氣壓力有所升高。由于擴產(chǎn)引起的該工藝段明顯變化反應(yīng)為水環(huán)壓縮機超負荷運行,超電流現(xiàn)象嚴重。
經(jīng)我公司拆檢發(fā)現(xiàn),該水環(huán)壓縮機設(shè)計結(jié)構(gòu)為單吸單排、一級葉輪、平圓盤式、雙端面集裝式密封,是典型的單級水環(huán)壓縮機。該泵前圓盤吸氣月牙形空間開口面積很大,而后圓盤排氣孔明顯偏小,其結(jié)構(gòu)如圖1 所示,此結(jié)構(gòu)增加了壓縮區(qū)間、增大了壓縮比,因此配套電機功率也有所加大。單級水環(huán)壓縮機設(shè)計排氣壓力一般在0.3MPa(G)以下且入口是微正壓狀態(tài),而真空技術(shù)網(wǎng)(http://203scouts.com/)認為該泵應(yīng)用的前后壓力值均超過了這一范圍。
圖1 單級水環(huán)壓縮機典型結(jié)構(gòu)
2、理論分析
2.1、水環(huán)泵運動規(guī)律分析
圖2 是水環(huán)泵液流剖面圖,圖中:R 泵體半徑;r1 葉輪輪轂半徑;r2 葉輪外圓半徑;i 葉輪半徑比,i=r1/r2;ρ 泵體斷面;φ1 吸氣口起始角;φ2 吸氣口終止角;φ3 排氣口起始角;e 葉輪偏心距;ω葉片旋轉(zhuǎn)角速度。
圖2 水環(huán)真空泵(及壓縮機)液流剖面圖
根據(jù)水環(huán)泵氣液運動規(guī)律,可參照圖2來分析泵運行時各個區(qū)間的情況,從而制定解決方案。如圖2 所示,水環(huán)泵運行時氣體會經(jīng)過三個階段:A-B 段為吸氣階段,葉輪把動能傳遞給水環(huán);B-C 段為壓縮階段,水環(huán)動能逐漸轉(zhuǎn)換為氣體壓縮能,此階段的區(qū)間大小決定了氣體出泵腔的壓力,也影響泵的壓縮比;C-D 段為排氣階段,大部分壓縮氣體順利通過排氣孔排出泵腔,少部分通過D-A 區(qū)間泄漏回流到吸氣端,此階段直接決定了泵的效率,而C-D 區(qū)間的起始角度選取也直接影響B(tài)-C 區(qū)間的大小,因此真空技術(shù)網(wǎng)(http://203scouts.com/)認為圓盤排氣口的設(shè)計是非常重要的。
3、解決方案
影響泵輸出軸功率的因素很多,但在此案例中,電機功率、轉(zhuǎn)速、泵部件尺寸都已確定。在不做基礎(chǔ)管路等大改動的前提下,進行技術(shù)改進的最經(jīng)濟辦法就是將泵吸排氣孔做曲線②的改造,當排氣孔面積增大、壓縮比降低至臨界壓縮比以內(nèi)時,可有效降低泵的氣體損失。但155 kW 的軸功率相對160 kW 的電機功率安全性偏低,可繼續(xù)通過車削葉輪外徑、泵體內(nèi)徑襯板的方式來進一步降低電機軸功率,以達到安全裕量以內(nèi)。這種解決方案會降低一部分氣量,但相對來說影響不大。
經(jīng)試驗驗證,本案例中壓縮機在外徑車削10 mm、泵腔內(nèi)徑襯板8 mm 后,氣量衰減不大,排氣壓力在0.6 MPa 時仍可安全工作,滿足客戶使用要求,達到技術(shù)改進的預(yù)期效果。
4、結(jié)論
由相關(guān)試驗可知,泵吸氣量隨著壓縮比的增加而降低,當超過臨界壓縮比后,水環(huán)泵的效率會明顯下降。通過更改圓盤吸排氣孔面積,可有效降低泵的泄漏及氣體損耗。針對不同工況選擇適宜的吸排氣孔,對于提高水環(huán)泵運行效率具有很高的實用價值。